隨著“西氣東輸”工程、深圳大鵬灣進口LNG接收站工程等大型天然氣儲運工程的相繼投運,全國上下很快掀起了天然氣推廣應用的新***。來勢之猛,波及范圍之大前所未有。各大中城市除了迅速興起的天然氣氣化工程外,天然氣汽車的廣泛應用更是熱不可及。汽油車改裝成CNG/汽油兩用燃料車的技術日臻成熟。然而占全國汽車保有量約30%左右的柴油車改用天然氣作燃料的卻微乎其微。從統(tǒng)計資料來看,雖然柴油車的總數(shù)只有汽油車的40%,但耗用的燃料總量卻是汽油車的1.78倍還多。這是因為約有50~60%左右的柴油車都是大功率的柴油重型卡車,其油耗量大都是汽油車的2~3倍左右。因此成千上萬輛柴油汽車改用天然氣作燃料,對于燃油的節(jié)約和環(huán)保要求的重大意義,已經(jīng)成為廣大運輸企業(yè)和天然氣行業(yè)的共識。 1.柴油車改裝CNG雙燃料車的難點 2000年左右西安曾先后改裝了幾十臺柴油公交車,都由于當時的技術方案不成熟等各種原因而告失??;最近外地某公司將一臺舊柴油車改裝成CNG單燃料車,不但動力下降很多,而且燃料消耗從原先60升/百公里的柴油,上升到100標方/百公里的天然氣(正常情況下1升柴油約等于1.1~1.2標方天然氣);去年西安一公司花費了5萬多元,用某國進口技術將一臺柴油車改裝成CNG單燃料車,不但通過加厚汽缸墊降低壓縮比,還修改了燃燒室,加裝了火花塞等,結果很不理想。燃燒溫度很高,一遇到爬坡就開鍋,最后不得已將水箱加大,還沒有完全解決問題。 以上這些不成功的例子說明,柴油汽車改用天然氣,從技術角度看的確有許多難點。主要表現(xiàn)在,柴油發(fā)動機的壓縮比高,燃用天然氣容易引起爆震;天然氣著火溫度高于柴油,因此改成天然氣發(fā)動機難于用壓燃方式,只能用火花點燃方式;柴油車改用天然氣,汽缸內(nèi)燃燒溫度和排氣溫度都很高,易造成水箱開鍋;電控系統(tǒng)如何依據(jù)發(fā)動機的運行參數(shù),精確控制進入發(fā)動機的燃料與空氣的流量;改裝成柴油/天然氣雙燃料車的柴油替代率很小,實用價值很低;以上各項技術如果解決得不好,不但會使原柴油車的動力性能下降,而且會使燃料的消耗量大大增加,經(jīng)濟性大幅度下降。不可能為廣大用戶所接受。 盡管柴油車的改裝存在著諸多攔路虎,許多企業(yè)和技術人員經(jīng)歷了一次又一次失敗的教訓,也曾有學者發(fā)表文章對在用柴油車的改裝技術判了“”,但是人們探討柴油車改裝技術的努力并沒有放棄,熱情未減。經(jīng)過多年的不懈努力與修煉,終于獲得了累累碩果。許多改裝技術方案紛紛在各種研討會上亮相,不少技術已經(jīng)得到實踐的考驗,取得了比較理想的結果。 2.常見的幾種改裝技術方案 目前常見的柴油汽車改裝技術方案主要有兩大類,將原柴油車改裝成天然氣單燃料車和改裝成柴油/天然氣雙燃料車。兩類技術各有其成功之處,也有它的局限性。 2.1天然氣單燃料車的改裝技術 2.1.1柴油發(fā)動機制造廠的改裝技術 一般是以原有某型號柴油機為基礎,重新研制開發(fā)出新型天然氣發(fā)動機。主要做了三方面的改進設計: (1)結構設計:針對天然氣發(fā)動機的燃燒特性,重新確定了壓縮比,并對燃燒室、活塞、氣缸蓋、排氣管、進氣門及座圈、凸輪軸等少數(shù)零件進行了改進設計。其余保持與原柴油機不變。 (2)燃料供給系統(tǒng)與點火系統(tǒng):以燃氣供給系統(tǒng)取代原柴油機的燃油供給系統(tǒng),用進氣總管與混合供氣方式。用高電壓、高能量直接點火方式。每缸設置獨立的點火線圈、火花塞與高壓線。 (3)電子控制系統(tǒng):用閉環(huán)控制技術,系統(tǒng)依據(jù)多個傳感器所集的發(fā)動機的運行參數(shù),經(jīng)控制單元集中處理后,通過執(zhí)行器對燃料噴射裝置、節(jié)氣門、排放氣閥、點火系統(tǒng)等進行精確控制。 這種專業(yè)改裝技術不但保證了原柴油機的動力性能,其他指標均優(yōu)于原柴油機。 2.1.2非發(fā)動機專業(yè)廠的改裝技術 這種技術主要應用于在用柴油車的改裝。它不具備對原柴油發(fā)動機的機體和零部件進行大量的專業(yè)性改進加工的能力。只能做些修修補補的簡單工作,如為了降低壓縮比加厚汽缸墊;在原柴油機噴油嘴位置加裝點火系統(tǒng);在原有的空氣進氣系統(tǒng)加裝天然氣混和裝置;在電控系統(tǒng)所作的改進工作量最大,各家都有自己的高招,目的是解決好天然氣與空氣的混合比,使發(fā)動機氣缸的燃燒性能保持最佳。 這種改裝技術,原柴油機的機體和燃燒系統(tǒng)畢竟沒有完全改變,依然是符合柴油的燃燒特性,現(xiàn)在改用天然氣,將原先柴油機的迪塞爾循環(huán)的熱力學工作原理,改變?yōu)榛鸹ㄈc火的汽油機工作原理,原機的動力性能難免受到影響。 2.2柴油/天然氣雙燃料車的改裝技術 這種技術仍然立足于原柴油機的迪塞爾循環(huán)的熱力學工作原理。保留原柴油機的壓燃點火方式不變,高壓縮比不變,發(fā)動機機體和零部件基本不變。但在氣缸中被壓縮的介質(zhì),由原來柴油機中的單純空氣變?yōu)樘烊粴馀c空氣的混合氣體。發(fā)動機工作時變原來的純柴油燃燒為柴油與天然氣的混和燃燒。電控系統(tǒng)主要用于依據(jù)各種傳感器檢測的發(fā)動機運行信號,分別控制進入發(fā)動機的柴油、天然氣與空氣的流量,以實現(xiàn)柴油、天然氣與空氣的合理配比。 當然,在具體的實施細節(jié)上,各企業(yè)均有自己的專有技術和秘訣。 2.2.1高壓直噴技術 以加拿大西港公司的HPDI技術為代表的高壓直噴技術,或稱作正壓噴射型(高壓電磁噴射閥)技術。其主要特點是用雙重共軌雙燃料噴射器,在汽缸中的空氣被壓縮到接近沖程末點時,按一定配比的柴油與天然氣先后通過雙燃料噴射器,高壓直接噴入汽缸;電子控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)依據(jù)發(fā)動機的運行參數(shù),精確控制進入氣缸的柴油與天然氣量以及噴入的時間,而且所適用的燃料壓力范圍很寬。這種技術在保留了發(fā)動機原有效率和性能的同時,減少了排放。柴油的替代率高達90%以上。主要應用對象是重型和中型大馬力柴油卡車。 2.2.2正壓單點噴射供氣技術 該技術的核心是在天然氣的供氣系統(tǒng)中,經(jīng)減壓器穩(wěn)壓后的天然氣的壓力,始終要高于增壓后的進氣總管中的空氣壓力,即保持一定正壓的天然氣,通過分配器控制流量,經(jīng)由進氣噴嘴從中冷器之后的進氣總管噴入(稱為單點噴射),在總管中與空氣混合進入各個氣缸,形成可燃混合氣。同時,油控機構動作,對油控齒條進行限位,以減少每個汽缸壓縮沖程末噴入引燃的柴油量。另外,電控系統(tǒng)可以精確控制燃料的供給量,針對車輛不同轉速和負荷的工況進行分級控制。 2.2.3模糊電控技術 該技術主要有三項突出特點。一是電控系統(tǒng)用了模糊優(yōu)選控制技術,不同于其他方案的精確控制技術;二是進氣系統(tǒng)天然氣與空氣的混合是通過具有特殊腔道的混合器進行,并對混合氣體進行增壓與中冷(針對增壓發(fā)動機)。別的方案沒有混合器,是在空氣增壓后在總進氣管中噴入天然氣,實現(xiàn)兩者的混合;三是系統(tǒng)對減壓后的天然氣的壓力沒有要求,即是說,適用的供氣壓力范圍很寬,不同于其他技術的負壓供氣和正壓供氣方式。 3.公司所嘗試的柴油車改裝情況 一個客戶打通了我的手機,委托我公司先后改裝了5臺壓縮天然氣長管拖車的牽引機車--東風EQ4163W,其發(fā)動機為C-260-20型柴油發(fā)動機。還有5臺陜汽生產(chǎn)的德龍牽引車已開始作改裝準備工作。 正在運行的這5臺東風牽引車,最長的已經(jīng)安全行駛了5個月。合作雙方對運行中的雙燃料車輛進行了路試檢測,又先后兩次委托西安汽車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站作了進一步測試?,F(xiàn)將部分檢測數(shù)據(jù)提供給大家參考。 3.1改裝前的車輛技術數(shù)據(jù): (1)牽引車編號/型號:陜AB0029/東風牌EQ4163W (2)柴油發(fā)動機型號:C-260-20 (3)CNG長管拖車編號/總質(zhì)量:1號/約40噸 (4)該車改裝前的平均油耗:37.5升/百公里(數(shù)月實際運行統(tǒng)計平均值) 3.2改裝后路試測試數(shù)據(jù): (1)路試里程:86公里(21892Km---21806Km) (2)路試車速:70公里/小時 (3)路試柴油耗量:8.9升/86公里 (折算為10.3升/百公里) (4)路試CNG耗量:22.5Nm3/86公里 (折算為26.2Nm3/百公里) 3.3道路試驗結果: (1)柴油替代率:(37.5-10.3)/37.5×100%=72.5% (2)動力性能:司機感覺動力比改裝前要大一些 (3)油氣消耗比: 1 Nm3天然氣=(37.5-10.3)/26.2=1.04公升柴油 26.2 Nm3天然氣=27.2公升柴油 油氣消耗比V=10.3/27.2=38% 3.4雙燃料的經(jīng)濟性估算: 用改裝后的雙燃料汽車,從下面的計算可清楚地看出,每輛車每月可節(jié)省燃料費10950元(與純柴油相比): 公司長管拖車多數(shù)每天行駛約500公里左右,按72.5%的柴油替代率計算,每天單程可節(jié)省的費用:(0#柴油價格:4.96元/升;CNG價格:2.65元/標方) 2.5×37.5×72.5%×(4.96-2.65)=157元/天.單程 返回空車用的是長管拖車氣瓶中的剩余氣體,故回程用氣可按子站的進氣價(1.90元/標方)計算: 2.5×37.5×72.5%×(4.96-1.90)=208元/天.單程 合計每車每天可節(jié)省燃料費365元,月節(jié)省10950元,年共計可節(jié)省燃料費131,400元,可見柴油車改裝后的經(jīng)濟性非常突出。 3.5對改車技術的評價 通過改裝的東風牽引車幾個月來的運行實踐與路試結果,可以對該項技術及改裝工作總結如下: (1)當車速在54公里/小時,柴油的替代率僅有58%,車速低于50公里/小時,替代率更低。所以低運行速度,如公交車的柴油替代率是不理想的,不適于用該項改裝技術。 (2)當車速在65~70公里/小時左右時,柴油替代率就提高到72.8~76.3%。所以該技術更適合于長途客、貨車的改裝。 (3)發(fā)動機燃燒性能良好,無論平路行駛加速,還是爬坡翻山,水箱的溫度始終保持正常,和未改裝前燒柴油的情況一樣。 (4)根據(jù)司機操作時的個人感覺,當踩油門加速時感覺動力比改裝前大得多,只能輕輕點。 (5)幾個月行駛以來,改裝過的發(fā)動機系統(tǒng)未發(fā)生任何故障。 以上情況說明,柴油車改裝技術是一項比較成熟的技術,較好的解決了柴油車改裝中所存在的一些難題。而且實踐證明該項技術方案思路新穎,工作原理先進、性能穩(wěn)定可靠,安裝簡單容易,不需對發(fā)動機作任何改動,不需改變原發(fā)動機的壓縮比,和進口技術相比費用較低(隨著批量的增加還會進一步降低),維修方便。因此比較適合中國國情,是一項容易為客戶接受,也值得大力推廣的先進技術。 我很高興借此機會將這種改裝技術向大家作一簡單介紹,與到會的同仁們進行交流
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